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實現(xiàn)設(shè)備國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型!曹妃甸11-6油田完成天然氣壓縮機電驅(qū)改造項目

    近日,曹妃甸11-6油田WHPD平臺完成天然氣壓縮機由燃氣驅(qū)動改造為電機驅(qū)動項目,每年可實現(xiàn)減少天然氣燃料消耗375萬立方米,相當(dāng)于節(jié)能5千噸標煤,同時解決了進口設(shè)備的“卡脖子”技術(shù)難題,實現(xiàn)設(shè)備國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型,每年可降低維護成本128萬元。

    WHPD平臺天然氣壓縮機以進口內(nèi)燃機作為天然氣外輸?shù)膭恿υ?,備件采購到貨周期長且價格昂貴。為打破依靠進口設(shè)備的技術(shù)壁壘,油田積極探索將內(nèi)燃機驅(qū)動改造為國產(chǎn)電機驅(qū)動的方式,順利攻克了“卡脖子”技術(shù)難題,實現(xiàn)設(shè)備國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型,節(jié)約設(shè)備維護成本,優(yōu)化設(shè)備管理策略。

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    依托曹妃甸油田群接入岸電運行模式,改造項目的成功應(yīng)用標志著油田在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)變革方面取得了新成效,以綠色電能代替燃料氣,實現(xiàn)天然氣“減耗增輸”,發(fā)揮冬季能源保供“壓艙石”作用。

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    WHPD平臺投產(chǎn)于2006年,歷經(jīng)多次擴建改造,天然氣壓縮機撬塊已深處平臺中層,原機身體型巨大、撬體縱向空間狹小,如何安全、高效實現(xiàn)原機體與新電機的互換,成了擺在項目進程中的一大難題。關(guān)鍵之時,平臺黨支部書記“掛帥”,支部黨員發(fā)揮先鋒模范作用,深入現(xiàn)場調(diào)研并制定詳細的風(fēng)險預(yù)控措施,由原機體整體吊裝改為就地拆解、逐個外移的施工方案,極大降低了施工風(fēng)險,加快推進“壓縮機電驅(qū)改造項目”落地。11月上旬,廠家工程師疫情原因未能按原計劃出海。為早日實現(xiàn)壓縮機上線外輸,保障冬季清潔能源供應(yīng),平臺各專業(yè)黨員成立攻關(guān)小組,主動作為、不等不靠,通過視頻連線廠家工程師及查閱大量文獻等形式,加班加點,歷時4天合力完成中控上百個點位的組態(tài)、程序修改和下裝工作,完美實現(xiàn)了設(shè)備在各種工況下邏輯運行、參數(shù)顯示及保護功能。

    在整個改造項目實施過程中,曹妃甸11-6油田對施工作業(yè)進行全過程質(zhì)量管理,動態(tài)調(diào)整作業(yè)計劃,優(yōu)化完善工序銜接,解決了系統(tǒng)匹配、流程優(yōu)化等10余項技術(shù)問題,安全高效完成各項施工作業(yè)。

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    曹妃甸作業(yè)公司始終堅持深入踐行綠色發(fā)展理念,著力以技術(shù)攻關(guān)為導(dǎo)向,科學(xué)有序推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)與綠色低碳協(xié)調(diào)融合發(fā)展。本次曹妃甸11-6油田天然氣壓縮機電驅(qū)改造項目的成功實施,一舉攻克進口設(shè)備“卡脖子”技術(shù)難題,并順利實現(xiàn)“降本提質(zhì)增效”目標,為推動油田綠色低碳發(fā)展探索了新方式。


標簽: 曹妃甸壓縮機油田  

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